繼摩托羅拉、通用電氣推行六西格瑪管理取得巨大成功之后,六西格瑪為全世界的企業(yè)所關(guān)注。上海某機(jī)械部件有限公司的六西格瑪推廣工作,也得到了公司管理層的大力支持,特此聘請智天下顧問應(yīng)用六西格瑪?shù)腄MAIC流程改善BR2鎖扣產(chǎn)品銷子脫落問題。
項(xiàng)目實(shí)施后:
1、員工對六西格瑪?shù)母纳屏鞒逃辛烁忧逦?、更加全面的認(rèn)識;
2、在智天下顧問的改善后,銷子推出力的過程能力PPK值上升至1.70,銷子脫落現(xiàn)象未再出現(xiàn);
3、年節(jié)約材料報(bào)廢成本及人工成本41萬元。
一、界定階段
從BR2鎖扣產(chǎn)品試制至2016年,BR2鎖扣在裝配過程中出現(xiàn)銷子脫落,造成鎖扣不解鎖,甚至鎖扣解體,導(dǎo)致產(chǎn)品功能性的缺失, 平均脫落比例為16% ,占所有不良比例的87% 。
二、測量階段
1、明確衡量指標(biāo)
團(tuán)隊(duì)從生產(chǎn)流程的各個(gè)環(huán)節(jié)入手,結(jié)合銷子脫落現(xiàn)象,將銷子的推出力定義為衡量銷子脫落的關(guān)鍵指標(biāo)。后續(xù)所有環(huán)節(jié),均以銷子推出力為研究方法和項(xiàng)目輸出,確定的具體指標(biāo)為:銷子推出力需不低于100牛頓。
2、測量系統(tǒng)分析
團(tuán)隊(duì)對銷子推出力的現(xiàn)狀進(jìn)行了測量系統(tǒng)分析,確保后續(xù)收集到的數(shù)據(jù)更加精確,從而減少因測量系統(tǒng)誤差而帶來的影響。由于推出力屬于破壞性試驗(yàn),采用量具研究的嵌套方差分析,測量系統(tǒng)波動小于30% ,且分辨率大于5,說明測量系統(tǒng)符合要求。
3、確定改善目標(biāo)
團(tuán)隊(duì)對銷子推出力的現(xiàn)狀進(jìn)行了過程控制研究和過程能力分析,過程控制無異常,但過程能力的PPK值僅為0.4,更進(jìn)一步鎖定改善點(diǎn)--提高銷子推出力的過程能力,即提高銷子推出力的PPK值。
三、分析階段
1、鎖定關(guān)鍵工位
團(tuán)隊(duì)結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和加工工藝,研究生產(chǎn)環(huán)節(jié)中各個(gè)工位對銷子推出力的影響,從而鎖定關(guān)鍵工位是0P10銷子外殼壓鉚工位和0P40壓鉚工位。
2、細(xì)化改善方向
由于OP10和O P40這兩個(gè)工位對銷子的加工方向相反,團(tuán)隊(duì)對兩個(gè)工位加工后的銷子推出力進(jìn)行了抽樣檢驗(yàn),并運(yùn)用雙樣本T檢驗(yàn),從而確定OP10工位對銷子推出力存在正面影響,而O P40工位對銷子推出力存在負(fù)面影響。團(tuán)隊(duì)的改善方向細(xì)化為提高OP10工位的銷子推出力,同時(shí)減小O P40工位的反向影響。
3、潛在影響因子收集
團(tuán)隊(duì)鎖定關(guān)鍵的OP10工位和O P40工位,從人、機(jī)、料、法四個(gè)維度進(jìn)行頭腦風(fēng)暴,對可能起到影響的潛在因子進(jìn)行收集,四個(gè)維度共收集到15個(gè)潛在因子(如圖1)。
圖1
4、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)因素
在團(tuán)隊(duì)成員收集到的15個(gè)潛在因子中,“設(shè)備誤操作”“員工未按照作業(yè)指導(dǎo)書操作”等6個(gè)潛在因子屬于不符合標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。團(tuán)隊(duì)成員在確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的執(zhí)行情況后,排除了上述6個(gè)潛在因子的影響。
5、量化因子分析
針對其余9個(gè)可量化衡量的潛在因子,團(tuán)隊(duì)成員根據(jù)潛在因子的特性,對連續(xù)型數(shù)據(jù)因子和離散型數(shù)據(jù)因子,分別進(jìn)行一般線性模型、T檢驗(yàn)和回歸分析(如表1所示),以及根據(jù)各種方法得到檢驗(yàn)P值。
表1
經(jīng)過分析階段,團(tuán)隊(duì)成員對所有潛在因子進(jìn)行逐一驗(yàn)證,篩選出對銷子推出力存在顯著性影響的三個(gè)關(guān)鍵因子:OP10壓鉚工裝角度、O P40壓鉚工裝壓鉚面積、銷子端面工藝圓角(如表2所示)。
表2
四、改善階段
團(tuán)隊(duì)成員確定關(guān)鍵因子后,進(jìn)行DOE試驗(yàn),尋找出三種因子的最佳組合方案。
1、因子水平設(shè)定
結(jié)合三種因子所存在的具體狀態(tài),分別對三種因子進(jìn)行水平設(shè)定。OP10壓鉚工裝角度設(shè)置“36°、45°、60°”三個(gè)水平狀,OP40壓鉚工裝壓鉚面積設(shè)置“大、小”兩個(gè)水平狀態(tài)(以工裝R角6.25m m 和R角6.75m m 作為區(qū)分),銷子端面工藝圓角設(shè)置“有、無”兩個(gè)水平狀態(tài)。
2、試驗(yàn)設(shè)計(jì)及分析
團(tuán)隊(duì)成員根據(jù)三種因子的水平設(shè)定,進(jìn)行一般全因子設(shè)計(jì),并得出三種因子的主效應(yīng)和交互作用(如圖2)。
圖2
3、響應(yīng)曲面分析
團(tuán)隊(duì)成員對OP10壓鉚工裝角度進(jìn)行響應(yīng)優(yōu)化,擬合出最佳角度為48.89°,考慮到機(jī)加工難度和成本,將最佳角度定義為50°。
4、因子最優(yōu)組合
經(jīng)過上述試驗(yàn)設(shè)計(jì),三種因子的最優(yōu)組合方案確定為:OP10壓鉚工裝角度為50°,OP40壓鉚工裝截面積?。üぱbR角6.75m m ),銷子端面取消工藝圓角。
五、控制階段
銷子推出力改善后,團(tuán)隊(duì)成員對銷子推出力進(jìn)行了控制統(tǒng)計(jì),并與改善前的銷子推出力進(jìn)行了對比。經(jīng)過過程統(tǒng)計(jì),團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)改善后銷子推出力能夠穩(wěn)定地達(dá)到400牛頓,因此,團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步對銷子推出力進(jìn)行了內(nèi)控,要求其大于400牛頓。
本項(xiàng)目的成功,使團(tuán)隊(duì)成員對原材料的工藝特性、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、內(nèi)部生產(chǎn)流程有了更加深刻的認(rèn)知,為后續(xù)工作的展開積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn);在活動中,團(tuán)隊(duì)成員集思廣益、齊心協(xié)力,共同完成了項(xiàng)目,增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)凝聚力;在智天下顧問專家的指引下,團(tuán)隊(duì)成員對六西格瑪?shù)母纳屏鞒逃辛烁忧逦?、更加全面的認(rèn)識,實(shí)現(xiàn)了理論與實(shí)際更好的結(jié)合。